中国船舶重工集团公司七院718所积极拓宽制氢技术的渠道,依托本所30多年研制军用系列催化剂技术和电解水制氢技术优势,开发出甲醇分解制氢技术。首套占地3000平方米的大型样板工程———150NM/h甲醇重整制氢设备,已在石家庄维宝药业有限公司正式使用。
去年4月,中国船舶重工集团公司七院718所,投标承制大型甲醇制氢装置。在多家竞争中,它以自己的优化技术方案和制氢声誉首次中标,与河北省石家庄维宝药业有限公司签订了一套产氢量150Nm/h甲醇重整制氢装置供货合同。在短短的半年多时间里,能否将这套由20多种设备组成的甲醇重整制氢工程拿出来?许多人捏着一把汗。
这并不意味着718所技术力度不足,而是时间太短,又是初次将该技术成果转化为生产力。
这家作为中国气体分离设备协会制氢专业委员会的理事单位,对于制氢、消氢、二氧化碳分离、催化剂系列研究,拥有多项国家级、省部级科研成果,设计和研制出制氢优良设备应当有足够的把握。但是,首套甲醇重整制氢装置既不同于水电解制氢装置,又不同于氢袭解制氢装置,毕竟属于初次研制。产品新、时间紧、任务重,怎么办?该所、室两级领导亲自研究部署,打破常规,跨室挑兵点将,从二室和制氢设备工程部挑选业务尖子带课题,编制网络计划,明确时间节点,制定了“政策跟着项目走”的原则,坚持“特事特办”,为甲醇制氢课题组在科研经费、原材料和元器件采购、技术问题汇报、生产加工制造等方面,营造了十分宽松的环境条件。
在甲醇制氢课题组20多名科技人员中,从事化工机械、自动控制、催化剂研究,特别是制氢的科技大擘不少。其中犹以题目组长、高级工程师张鹏举为突出。他带领全组从事设备、工艺、催化剂、自动控制设计的科技人员,从去年5月至8月,冒着酷暑,连续作战,没有休过双休日,节日放假照常干,每天忙到星满天。他们在过去研究甲醇分解的成果上,对技术方案反复进行论证和对比,努力在催化技术和变压吸附技术上进行技术创新,在设计中采用新技术、新工艺、新材料,力求把样板工程做得更好。张鹏举借鉴目前国内外甲醇分解制氢中存在的易损部位,加大了改进力度。
在设备的选材上,采用上乘的原材料和元器件,对于易磨、易腐蚀件,采用国外的进口配件。在加工制造中,凡不满意的零、部件都要推倒重来。他们要使课题组研制开发的设备在甲醇催化重整上,重整的效率达到最佳状态,重整后的副产品二氧化碳最小,氢气的纯度要超过设计标准,超过国内同类产品。
当整套甲醇重整氢装置的全部设备运抵石家庄安装现场时,已是秋风瑟瑟了。安装现场是一个空旷的原野,距住地三四里路。他们从早上7点到工地,下午7点多离开现场,每天工作10多个小时。因工地建筑设计不合理,给设备安装和管道走向带来困难,他们为提高安装质量,不得不在10多米高的水泥构架上爬上爬下,进行了大量的现场测量和修改,直到符合设备安装要求为止。
甲醇重整制氢装置全套设备进入调试时,已是初冬时分,寒风刺骨,冻手冻脚,使工作条件变得更加艰苦,特别在现场试压时产生的刺耳噪音下,坚持三班倒,班班有人守,有的同志病了,仍坚守工作岗位,直到全套设备检漏、试压、吹除完成之后。当所领导、室领导在国庆节、中秋佳节到石看望他们时,安调人员才发现他们变瘦了,变老了。
经过两个多月的劳累,终于完成了甲醇重整制氢装置的全部安装和调试任务,经工程试车验收,该设备的每小时产氢量、氢气纯度,甲醇、脱盐水和煤的消耗量均符合设计要求,在世纪之交正式投产使用。